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12 mai 2014 1 12 /05 /mai /2014 08:02

Les modifications ont été profitables, en permettant au rotor de prendre plus de tours, le décollage est rendu beaucoup plus facile.

Un peu plus d'incidence négative permet au rotor de tourner plus rapidement, ce sera le prochain axe d'amélioration sur le rotor tripale !
 

En attendant, une petite vidéo avec le quadripale :

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Publié par Geeby22 geeby22
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commentaires

Fa 12/05/2014 18:06

Bravo pour ce vol, je savais que tu y arriverais ;-)
Par contre, est ce normal qu'il vole la queue si basse?
Ne faudrait il pas incliner le rotor encore plus en arrière? (C'est juste une question, je n'y connais absolument rien en autogyre)
Je suis admiratif devant tant de persévérance!
Encore bravo!

geeby22 12/05/2014 19:01

Merci... Il vole queue basse effectivement. C'est un équilibre difficile à trouver entre le calage rotor, le calage moteur (piqueur), le centrage, la portance etc...
Je peux pas tout changer, procédons par ordre : il fallait déjà décoller puis voler pour découvrir tout ça...
Le calage rotor, 10° par construction, pour changer, il faut en faire un autre.
Le calage moteur, j'ai fait quelques variations, moins de piqueur et dès que je pousse les gaz il grimpe au plafond, mais vole moins queue basse. Le centrage, je vais essayer d'avancer l'accu. Pour le moment je fais un nouveau rotor. Et puis il y a le pilotage, pas forcément si facile que ça !
@+

Fred 12/05/2014 09:22

Hey, superbe vol, Snoopy ! :)
Bravo pour la persévérance, elle paie... Je suis admiratif !!

geeby22 12/05/2014 09:28

Oui Fred, la persévérance est nécessaire, rien n'est définitivement acquis dans ce domaine exploratoire, mais je trouve ça passionnant, c'est l'essentiel ! Snoopy s'est bien débrouillé ;-)

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